深入解析MAN的双燃料主机知识:未来航海必备技能!
ME-GI(ME engine with gas injection)内燃机的特点
ME-GI内燃机,是MAN-B&W公司在智能柴油机ME的基础上,进行创新推出的产品。其燃油控制系统与ME柴油机相似,但新增了一个压力传感器,用于监测先导燃油喷射压力。燃油升压器负责提供先导点火所需的燃油,而FIVA电子控制阀则实现对燃油喷射时机和喷油量的精准控制,如图4-68所示。
图4-68展示了ME-GI双燃料内燃机的喷射系统示意图。该系统采用共轨结构,其中燃气喷射阀由伺服油系统精准控制。伺服油系统则由液压油系统和ELGI电子控制阀共同组成,能够产生所需的高压控制油,从而实现对燃气喷射阀开启的精确把控。

接下来,我们探讨ME-GI内燃机的运行模式。这款内燃机具备三种运行模式:

“最少燃油运行模式”:在这种模式下,先导油量维持在最低水平。当内燃机负荷超过设定的最小先导燃油量所能发出的功率时,控制系统会依据负荷大小及压气机设定与实际排出压力的差异,智能调整燃料气体供给,但保持先导燃油喷油量不变。

“固定气体量运行模式”:在此模式下,气体喷射量保持恒定。一旦内燃机负荷超出设定值(即每循环燃气最大功率与先导燃油功率之和),控制系统会自动增减燃油量,同时保持每循环天然气体供给量不变。

“纯燃油运行模式”:为应对燃料气体供给系统可能出现的故障,控制系统具备这一备用运行模式。一旦探测到故障,内燃机将切换为纯燃油运行,同时切断燃气供应。

与ME柴油机相比,ME-GI内燃机新增了LNG船舶专用的天然气蒸发气(BOG)供给系统,包括天然气的压缩和喷射等关键环节,如图4-69所示。这一改进使得ME-GI内燃机更适应LNG船舶的特殊需求。

ME-GI双燃料内燃机的燃油喷射系统

ME-GI双燃料内燃机的燃油喷射系统与ME柴油机基本相同,只是在喷油器的喷嘴结构上进行了微调。此外,该内燃机支持使用重油或轻油进行点火,且在满负荷工作时,点火油量占5%。需要注意的是,只有当负荷超过25%时,才能启用气体模式。

ME-GI双燃料内燃机的BOG供给与燃气喷射系统
该系统包括BOG的供给部分和燃气喷射部分,具体如图4-73所示。在BOG供给方面,需满足一定的参数要求,如压力范围、温度范围和质量要求等。此外,内燃机的燃气供气压力与发动机负荷之间也存在一定的关系,如图4-70所示。

图4-70展示了内燃机的燃气供气压力与发动机负荷之间的关系。对于ME-GI双燃料内燃机,其供气系统可选择采用压缩机或低温高压泵。其中,压缩机式供气系统,如图4-71中的Ⅰ和Ⅲ所示,更适用于陆用电站,在船上的应用相对较少。而低温高压泵式供气系统,如图4-71中的Ⅱ所示,则更符合船上环境的需求。

船用燃气供给系统采用两组低温高压泵,将LNG货舱中蒸发的天然气(BOG)压缩至25~30MPa,并送入共轨管路系统,以满足燃气喷射的需求。同时,控制系统根据BOG的减少或增加,相应地调整低温高压泵的排量或强制蒸发,以维持货舱内的压力稳定。若货舱内压力超过设定值,控制系统将引导过多的燃气进入特设的气体燃烧装置进行燃烧,或通过再液化装置将其液化后送回货舱。

低温高压泵可单独或并联运行,若单独运行时出现故障,ME-GI双燃料内燃机将切换至全燃油模式。此外,低温高压泵配备安全系统,确保其正常启动和停车。

高压BOG燃气共轨管路采用双层管设计,外层管路用于防止内层管路破裂时高压气体的逸出。共轨双层管的夹层空间作为机舱与高压气体管之间的隔离区域,通过通风系统维持低于机舱空气的压力,从而防止燃气泄漏至机舱。夹层内还安装了带有报警功能的HC分析仪,当通风管中的气体浓度达到爆炸下限的30%时发出警告,若达到60%则立即停止系统运行。

BOG喷射系统由伺服油系统控制,该系统结合液压油系统和ELGI电子控制阀产生高压控制油,进而控制燃气喷射阀的开启和关闭。同时,BOG阀组与蓄压器集成,阀组包括SHUT DOWN阀和位于顶部的两个吹扫阀。
来自燃气共轨管路的高压气体(维持在25至30MPa的压力范围内)通过主管和分支管路,被输送至每个气缸的蓄压器中。高压BOG气体经过单向止回阀进入蓄压器,并进一步通过自动停车阀、阀组以及气缸盖上的孔道,最终进入燃气喷射阀。在天然气模式运行状态下,自动停车阀保持开启,允许气体流畅通过。蓄压器的作用是稳定供气压力,确保BOG的压力波动被控制在±2MPa的范围内。值得一提的是,大容积蓄压器的容量大约是MCR工况下每个循环BOG喷射量的20倍。

为了维持天然气流速的稳定,蓄压器内的压力降必须控制在2至3MPa以内。一旦压力降超出此范围,可能表明气体喷射阀存在严重泄漏或供气管路破裂,此时安全系统将发出SHUT DOWN指令。

此外,系统的清扫工作也至关重要。在需要时,可以通过位于阀组顶部的吹扫阀,使用惰性气体(如N2或CO2)来清洁气体喷射阀。同样,在停止使用天然气后,也应用惰性气体吹扫柴油机的燃气管路,以确保系统的清洁与安全。

另一方面,系统的密封性也至关重要。高压BOG燃气通过气缸盖内的孔道进入喷射器,为了防止燃气泄漏,这里采用了耐高温的密封环进行密封。任何从密封环处漏泄的气体都会通过气体喷射阀和缸盖上的孔道,被引入供气双层管路夹层并排出。这样,我们就能够确保整个系统的密封性和安全性。


在ME-GI内燃机中,阀杆处的BOG压力维持在25~30MPa左右。为了确保燃气不会通过阀杆周围的间隙进入控制油系统,间隙处会通入比燃气压力高出5~0MPa的密封油,以对燃气喷射阀阀杆进行密封。若密封油压力过低,气体可能进入控制油系统,干扰ELGI阀对气体喷射阀的控制。因此,系统会通过一组压力传感器监测密封油压,当压力过低时,会自动切换内燃机的运行模式,采用全燃油模式运行,以确保安全。

此外,ME-GI内燃机还具备排气监测和保护功能。一旦先导燃油喷射系统和BOG喷射系统出现故障,可能导致点火失败或燃烧失控。例如,气体喷射阀在打开位置时阀杆动作迟缓或不动,可能造成大量气体喷入气缸。当排气阀打开时,燃烧产物和燃气的混合物可能进入排气管路,引发继续燃烧,导致排气管内温度急剧上升,触发气缸排气高温报警。为防止这种情况发生,系统会通过测量蓄压器的压力降来检测每缸的燃气流量,确保喷射的BOG流量不超过对应MCR值的限定。一旦某缸BOG流量异常增加,且超过实际负载需求但未达到MCR值,系统将发出排气温度报警;若超过MCR值,则会立即停止燃气供给,以保障机组安全。
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星光点点

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